集团的砂浆回收项目,刚投产时面临着技术、设备等方面的重重困难。为让这一新项目健康发展,精细化工公司不惧技术薄弱,大刀阔斧地开展对设备工艺及生产线的改造,成为壮大集团辅助产业链条队伍中的一匹黑马。
砂浆是硅片线切生产线上的重要辅助耗材,它由切削液和碳化硅组成。由于在线切割中,混入大量的硅粉,再加上主要切削物金刚砂磨损破碎等原因,造成使用后的废砂浆作为垃圾被淘汰。如果将废砂浆中的硅粉杂质分离出来,产生的砂浆可以作为新液被重新使用,其价格仅为切削液价格的一半。并且废砂浆分离出的硅粉通过加工,还可以生产出价格可观的碳化硅产品,可谓一举两得。
目前,砂浆回收液的每吨价格为8000元,碳化硅的每吨价格为1万元。以集团现有规模,每年线切生产线可产生近3万吨的废砂浆。如把这项产业做起来,将为集团创造不可估量的经济效益。然而自试产以来,产品质量并不理想,还存在着设备运行不畅、生产效率不高等问题。为了追赶先进工艺,精细化工公司痛下决心要对砂浆生产线进行全面整改。
从来没接触过这个行业,刚刚开始就要对生产线进行整改,谈何容易!“我们想尽一切办法去学习,但行业内对这项技术的保密度很高,许多企业拒绝同行交流。我们就自己研究,自己摸索”,公司副总经理刘立波说。
困难时期,集团为他们提供了帮助,为他们提供了学习的机会,受益匪浅。之后,他们对砂浆回收后续加工环节进行了改造,大胆淘汰了微孔过滤器,这种设备需要定期更换滤管,仅此一项,每月就需要八九万元。同时,一次拆装就耗费两三天,对产能、人力也都造成较大的浪费。“我们用一种价格便宜、操作简便的设备替代了它,安装两个月来从未维护过。”液体车间主任李世杰说,“这个岗位,原来是10个人都忙不过来,现在五六个人就足够了,效率还提高了近一倍。”
随着改造的深入开展,他们自己摸索设计了许多实用、简便的方法,并运用到生产中。据固体车间主任薛秋亮介绍,在借助水流的旋转对碳化硅和硅粉颗粒进行分离时,其进出口直径只有1毫米的瓷管,一遇到较大的颗粒就容易被堵塞,拆装不仅使价值近三千元的瓷管寿命大为折损,清理也需要4个小时。针对这一难题,他们自己设计加装了一个过滤设备,滤除了直径30微米以上的颗粒,从根本上杜绝了堵塞事故,保护了设备和生产的顺利运行。
生产线改造,一线工人也充分发挥了聪明才智。在设备运行中,原来一直依靠的冷却水降温法被工人们用机泵填料密封水代替,不仅实现了水的循环利用,还大大降低了水处理压力。
此外,公司还淘汰了一些高耗设备。后续回用水过滤环节所用的进口滤芯被停用了,他们采用新的方法分离出了硅粉。每月可以节约出一万五千元的器材更新费,回收水质也得到了有效提高。
半年的艰苦攻关,让门外汉变成了土专家。截止目前,精细化工公司已经成功实施了十余项较大的改造项目,遍及原浆处理、固液分离、固渣处理、回收液处理等环节,使产品质量和生产效率大幅提升。目前,公司砂浆回收液日产量已经达到30吨,比原来提高了近一倍。同时还大幅降低了工人的劳动强度,生产力得到有效利用,原本规划为175人的生产线,现在只使用了102人。
提到未来,公司总经理张辉却并不轻松:“现在,我们的产品还不能完全达产、达标,生产线的工艺改造还将继续,提高切削液的品质将是我们下一步工作的重点。要实现优质高效的生产目标,我们还有很长的路要走……”